Este vídeo simula utilizando Simulink los controladores disen~ados y analizados
en el vídeo [mbmix].
Para ese proceso, se harán pruebas sobre dos emparejamientos:
El “malo”: ,
.
El “bueno”: ,
.
La diferencia con el referido vídeo es que aquí se an~adirá una dinámica de
actuador y una
saturación a
de ambos caudales. Esta dinámica y saturación empeorarán el comportamiento
del emparejamiento no recomendado, y causarán el efecto wind-up en la
acción integral en el bucle con el emparejamiento recomendado por la
RGA.
Por ello, se propone usar el “tracking input” del bloque PID de Simulink para
implementar un antiwindup realimentando la salida “real” del actuador tras la
saturación (los detalles teóricos detrás de esta metodología de antiwindup se
abordan en los vídeos [awtr1], [awtr2] y [awtr3]). Se comprueba que la respuesta es satisfactoria y
ese sería, por tanto, el disen~o final recomendado en este caso de estudio
multibucle. Si se considerara que el acoplamiento (transitorio en una variable
cuando se cambia la otra referencia) fuera no satisfactorio, entonces deberían
considerarse otras opciones como el desacoplamiento (abordado en el vídeo
[mixdecaw]).